1月13日20點30分#2機組停運,搶修隊伍第一時間開出#2爐管泄漏的工作票,并打開鍋爐人孔門加速爐膛降溫,從鍋爐人孔門外初步判斷泄漏位置是高壓2級省煤器。
1月15日0點,經過一天多的冷卻,爐膛內溫度降至50℃以下,經過技術交底和安全交底后,搶修隊伍快速在高壓二級省煤器位置搭好腳手架,隨即開始清理爐管鰭片和割管工作。
1月16日2點,在割管后的上水查漏后,準確查出是高壓2級省煤器左側(順氣流方向)第二屏第一排的一根管道泄漏,經檢查基本確認本次管屏泄漏是廠家原材料問題。搶修小組定位泄漏點后馬上開始割管、對管、焊接工作。
1月17日5點,處理高壓2級省煤器爐管泄漏切下的6根爐管全部焊接及焊縫探傷完成,鍋爐上水檢查無泄漏。
1月17日6點54分,中調同意#2機組投入備用。至此,歷時55小時的#2機高壓省煤器泄漏搶修工作順利完成。
1月21日7點,#2機組啟動運行,高壓省煤器管道建立壓力后無泄漏。此次啟機運行有效檢驗了高壓省煤器泄漏搶修的質量。
在搶修期間,相關專業(yè)人員24小時輪流值班,爭分奪秒地與安信人員一起進行搶修工作。#2機高壓省煤器泄漏搶修工作順利、高效的完成,不但體現了我公司員工過硬的技術本領,更體現了公司各專業(yè)間的協調與配合。
鍋爐四管問題
在我國大中型火力發(fā)電廠中,鍋爐事故約占全廠事故的70%左右,而“四管”(省煤器,水冷壁,過熱器,再熱器)泄漏在鍋爐事故中出現較多,約占鍋爐事故的60%-70%。由此可見認真做好防止鍋爐“四管”泄漏和爆破的工作,對減少機組非計劃停運次數和提高設備健康水平將是十分關鍵的。
云酷科技多年來專注于電廠安全管理業(yè)務,針對鍋爐安全問題所研發(fā)的三維可視化鍋爐防磨防爆管理系統(tǒng)充分結合了先進的科技技術與電廠實際經驗,為鍋爐安全管理、四管泄爆問題提供管理工具。
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